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Título : Estudio técnico-económico para la implementación de un proyecto piloto de recuperación mejorada por inyección de agua de baja salinidad en la arena basal tena del campo palo azul
Autor : Naranjo Coa, Edwars Aliomar
Arcos Logroño, Jorge Francisco
Restrepo Díaz, Lenin Camilo
Palabras clave : RECUPERACIÓN MEJORADA DE PETROLEO
INYECCIÓN DE AGUA DE BAJA SALINIDAD
PLAN PILOTO
Fecha de publicación : 2020
Editorial : Quito: UCE
Citación : Arcos Logroño, J. y Restrepo Díaz, L. (2020). Estudio técnico-económico para la implementación de un proyecto piloto de recuperación mejorada por inyección de agua de baja salinidad en la arena basal tena del campo palo azul. Trabajo de titulación, previo a la obtención del Título de Magíster en Ingeniería de Petróleos con Mención en Recuperación Mejorada. Instituto Superior de Investigación y Posgrado. Quito: UCE. 150 p.
Resumen : La presente investigación analizó la factibilidad para la implementación de un proyecto piloto de inyección de agua de baja salinidad (LSW) en la arena Basal Tena del campo Palo Azul en un periodo de 5 años. Como punto de partida se realizó un proceso de screening para definir si las condiciones de la arena Basal Tena eran compatibles con las características requeridas para un proyecto de LSW. Posteriormente, se efectuó la validación del modelo estático del campo proporcionado por parte de Petroamazonas EP con el fin de definir si las propiedades petrofísicas del modelo eran concordantes con la información disponible de estudios de núcleos y registros eléctricos de pozo. Se ejecutó el análisis y validación de datos PVT y de las propiedades roca-fluido con los que se contaba, para poder incluirlos en la construcción del modelo dinámico, a continuación, se incorporaron datos de producción y se observó que el modelo presentaba un buen ajuste lo que nos permitió realizar pronósticos. Continuamos con la selección del mejor candidato para ser convertido en pozo inyector, lo que dio como resultado al pozo PLAN-055. En la etapa de evaluación de escenarios se definieron 4 casos, 2 de los cuales tenían que ver con el inicio de la inyección de agua fluido de alta y baja salinidad; los 2 casos restantes contemplaban la inyección de agua fluido de alta y baja salinidad junto con el cañoneo de la arena Basal Tena en los pozos PLAN-050 y PLAN-056. Finalmente se desarrolló el análisis económico con relación al petróleo incremental que se obtenía en cada caso con relación al caso base que no contemplaba inyección de agua, con el fin de estimar el valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y el período de recuperación de la inversión (PRI) en cada caso, lo que dio como resultado al caso 4 como la mejor opción para el desarrollo del campo. Es importante señalar que el presente estudio mostró claramente el efecto de la inyección de agua de baja salinidad en comparación a la inyección de agua de alta salinidad.
This research analyzed feasibility for the implementation of a pilot low salinity water injection (LSW) project in the Basal Tena sandstone of the Palo Azul field over five years. As a starting point, a screening process was carried out to define whether the Basal Tena sandstone conditions were compatible with the characteristics required for an LSW project. Subsequently, the static model of the field provided by Petroamazonas EP was carried out to define whether the petrophysical properties of the model were consistent with the available information from core studies and records well electric. The analysis and validation of PVT data and rock-fluid properties were executed so that they could be included in the construction of the dynamic model. Production data were incorporated, and it was observed that the model had a good fit, which allowed us to forecasts. We continued with the selection of the best candidate to be converted into an injector well, which resulted in the PLAN-055 well. In the stage evaluation stage, 4 cases were defined, 2 of which had to do with the onset of water injection of high and low salinity; the remaining two instances included the injection of high and low salinity water along with shooting Basal Tena sandstone in the PLAN-050 and PLAN-056 wells. Finally, the economic analysis was developed concerning incremental oil obtained in each case about the base case that did not contemplate water injection, to estimate the net present value (VAN), internal rate of return (IRR) and the period of return on investment (PRI) in each case, which gave as result case 4 as the best option for field development. It is important to note that this study clearly showed the effect of low salinity water injection compared to high salinity water injection.
URI : http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/21334
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